Erstens sind die Teile der Bearbeitungsgenauigkeit schlecht
Dongguan Hardware-Zubehör Verarbeitung Unternehmen sagte, dass in der Regel aufgrund der Installation Anpassung, die Feed-Dynamik zwischen den Achsen nicht entsprechend dem Fehler eingestellt, oder weil die Verwendung von Verschleiß hat die Maschinenachse Antriebskette geändert (wie Schraubenabstand, Pitch-Fehler Änderungen , axiale Turbulenz usw.). Dies kann durch Neueinstellung und Modifizierung der Lückenkompensationsmenge gelöst werden.
Wenn der dynamische Tracking-Fehler zu groß ist und der Alarm auftritt, überprüfen Sie, ob die Servomotorgeschwindigkeit zu hoch ist. ob das Positionserfassungselement gut ist; ob der Positionsrückführungskabelstecker in gutem Kontakt ist; ob der entsprechende Analogausgangs-Latch und das Verstärkungspotentiometer gut sind oder nicht; Der entsprechende Servoantrieb ist normal.
Zweitens, Überschwingen der Werkzeugmaschinenbewegung, verursacht durch schlechte Bearbeitungsgenauigkeit
Dongguan Hardware-Produkt-Verarbeitung Fabrik Analyse, kann die Beschleunigung und die Verzögerungszeit ist zu kurz, kann angemessen sein, um die Geschwindigkeit ändern Zeit zu verlängern; es kann lose Verbindung oder schlechte Starrheit zwischen dem Servomotor und der Schraube sein, kann die Positionsschleifenverstärkung richtig verringern.
Drittens, die Rundheit der Zwei-Achsen-Verbindung, wenn der Überschuss
Axiale Verformung des Kreises
Diese Verformung kann durch fehlende mechanische Einstellung verursacht sein. Die Positionierungsgenauigkeit der Welle ist nicht gut, oder die Fehlausrichtung des Schraubenabstandes kann einen Rundheitsfehler beim Überqueren des Quadranten verursachen.
2. Schräg Ellipsenfehler (Ellipse in der Richtung von 45 Grad)
Überprüfen Sie in diesem Fall zuerst die Positionsabweichung jeder Achse. Wenn die Abweichung zu groß ist, stellen Sie die Verstärkung der Positionsschleife ein, um sie zu eliminieren. Prüfen Sie dann, ob die Schnittstellenkarte des Drehantriebs oder der Asynchroneinrichtung richtig eingestellt ist und prüfen Sie dann, ob das mechanische Antriebsspiel zu groß ist und ob die Losekompensation sinnvoll ist.
